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老壓機改造的必要性與經(jīng)濟性
發(fā)布時間:2023-05-08 14:17     瀏覽次數(shù):1018
      上世紀八十年代及九十年代初期投產(chǎn)的鋼絲纏繞冷等靜壓機至今已工作十多年或二十多年;由于這個時期設(shè)計的壓機受技術(shù)發(fā)展的制約,壓機的電控系統(tǒng)使用的是繼電器控制系統(tǒng);且當時國內(nèi)可供選擇的超高壓閥門種類不多,使用經(jīng)驗缺乏,因而這個時期投產(chǎn)的壓機難免會存在一些缺陷,使用中故障不斷,漏油嚴重,易損件更換頻繁,不僅耽誤了生產(chǎn)進度又增加了維護成本,對這些壓機實施改造就是必然的。
   作為鋼絲纏繞冷等靜壓機設(shè)計主持人,自然會關(guān)心自己設(shè)計的產(chǎn)品的使用情況,在從事冷等靜壓機設(shè)計、制造的三十多年中走訪客戶、接待用戶的機會相對更多,了解的信息也更全面。在此結(jié)合用戶的使用情況談?wù)劺蠅簷C改進的一些意見,供用戶參考:
       一 、 該系列冷等靜壓機誕生于1981年,在誕生后的十多年間生產(chǎn)的LDJ系列均是按照300MPa的額定工作壓力設(shè)計的,設(shè)計使用壽命為30萬次;即壓機核心部件的超高壓工作缸和機架在300MPa的壓力下使用可以正常工作30萬次,疲勞壽命實驗結(jié)果也驗證了設(shè)計理論的正確性。通常用戶的實際使用壓力在250MPa之內(nèi),用到250MPa~300MPa的次數(shù)是很少的。因此鋼絲纏繞的超高壓缸和機架有足夠的強度儲備。壓機工作十多年或二十多年后,即使鋼絲纏繞層應(yīng)力松弛了10%~15%,在250MPa下工作也是相當安全的,可以認為具有無限壽命。
    鋼絲纏繞壓機固有特點是浮動端蓋。工作時,立柱在軸向力的作用下伸長幾毫米(其伸長量與工作缸有效工作高度及立柱使用的材料等因素有關(guān)),端蓋與工作缸內(nèi)壁也相對移動幾毫米,移動中端蓋上的密封件與工作缸壁發(fā)生強烈摩擦,一般工作十多年后工作缸內(nèi)壁密封件處局部會磨損成深1mm左右甚至更多,長度10mm左右的環(huán)行凹坑。如果操作中不注意文明生產(chǎn),工作缸口及端蓋上粉末顆粒不清除干凈,磨損量會更大。輕則漏油(漏水),重則影響到密封件失效,無法達到預(yù)定壓力;這時僅僅更換密封件是不能解決問題的。如果出現(xiàn)這種情況,修理時必須作相應(yīng)的更改設(shè)計了。
    二、在實際使用過程中,經(jīng)常出故障而不得不停機修理、更換零件的是壓機的電控系統(tǒng)或者是液壓系統(tǒng)。這些不足之處主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
2.1   電控系統(tǒng)采用繼電器控制系統(tǒng),故障較多,同時還不能自動顯示壓制曲線,工藝參數(shù)修改也很不方便。
2.2   主電機及油泵設(shè)計容量過小,增壓器的增壓比設(shè)計過大、導致增壓器輸出流量很?。ㄒ话銉H為每分鐘3L左右),使增壓時間長達10~20多分鐘。
2.3    增壓器高壓密封不僅泄漏嚴重,污染環(huán)境;而且高壓密封件使用壽命短,更換頻繁,維護成本高。
2.4    卸壓閥結(jié)構(gòu)不合理。壽命短,更換頻繁,并且每次更換易損件都需要將卸壓閥從管路中拆下來,即費時又費力,管路中剩油還流滿一地。
2.5    卸壓系統(tǒng)設(shè)計不合理。卸壓時間過長,使已經(jīng)成型的制件在工作缸內(nèi)浸泡時間過長,影響坯件質(zhì)量。
2.6    整個高壓系統(tǒng)設(shè)計不合理。液壓油的油溫及清潔度不能保證在許可范圍內(nèi),從而導致泵閥使用壽命短。
2.7   工作缸內(nèi)工作介質(zhì)通常為礦物油,由于礦物油粘度大,制品從缸內(nèi)取出后,膠套外表面黏附的油液滴滿一地,污染環(huán)境。并且膠套上油液要靜置很長時間才能基本滴除。
鑒于以上原因,使設(shè)備不能長期穩(wěn)定的工作,有時停機修理的時間比生產(chǎn)的時間還長,而且修理成本居高不下,不僅影響了生產(chǎn)效率的提高,也加大了產(chǎn)品成本。因而本人認為更新改造壓機液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)是十分有必要的,也是十分經(jīng)濟合理的。用戶花較少的錢使老設(shè)備性能提高到當今國內(nèi)的水平比購置新設(shè)備經(jīng)濟性要好得多。
       三、超高壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)改造后將達到的技術(shù)性能:
雖然主機應(yīng)用十多年到二十多年,但長期在250MPA以內(nèi)工作,安全性是完全沒有問題的,即主機不用修理。
3.1  電控系統(tǒng)采用PLC可編程序控制器+電腦監(jiān)控。屏幕顯示壓機狀態(tài)和壓制曲線,鍵盤輸入工藝參數(shù),用戶裝上3G無線網(wǎng)卡還可以遠程診斷。
3.2  工作缸內(nèi)的工作介質(zhì)為乳化液,(10%MDT+90%自來水)比液壓油省錢又不污染環(huán)境
3.4  增壓時間提高到5~10分鐘,比原來增壓快3~4倍。
3.5  增壓器采用新型動密封結(jié)構(gòu)。從0-250MPa無任何外泄漏,確保工作場地干凈,徹底消滅“油田”。密封件壽命累計到200小時以上(大約7000缸次);新型密封件的成本僅為原來的六分之一左右。
3.6  采用多級卸壓、卸壓速度可控、卸余壓時間短、卸壓閥易損件壽命長,并且易損件更換更方便、更省力。
3.7  采用插裝閥代替原來的電液換向閥及電磁溢流閥,工作可靠且壽命長,噪音低。
3.8  采用封閉油箱,設(shè)油液過濾冷卻系統(tǒng)。確保液壓油工作溫度和清潔度在允許的范圍內(nèi)。
從而使油泵、增壓器等液壓件的工作更可靠,壽命更長。
以上系統(tǒng)比原系統(tǒng)工作效率有顯著提高,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,易損件工作壽命長,維護成本低,工人勞動條件改善,環(huán)境干凈整潔,噪音低,壓制質(zhì)量可追蹤。
   2009年我公司按以上思路對某國營大廠上世紀80年代投產(chǎn)的二臺φ630×2000及另一合資企業(yè)φ1000×3000壓機進行改造,收到了理想的效果。改造后的壓機生產(chǎn)效率高(一臺的生產(chǎn)效率可達到原壓機生產(chǎn)效率的3~5倍),年維護費用不到原來的1/3,工作環(huán)境整潔干凈,用戶相當滿意。
 


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